长距离带式输送机清洗工艺优化研究
笔者优化改造的带式输送机输送长度为 2 100 m,带强为 ST2500,带宽为 1 400 mm;输送物料为硬质铜矿石,粒度小于 300 mm;带速为 2.6 m/s,输送量为 3.8 万 t/d。该带式输送机投产至今已有 3 a,前期采用合金清扫器清扫输送带,回程时出现输送带清洗不干净,出现返砂量大,含水量多的情况。返砂加快输送带、滚筒和托辊的磨损,含水量多增加输送带打滑的风险,且潮湿环境加速输送带机架锈蚀。使用 2 a 时,输送带回程滚筒处发现大量料屑,经分析,输送带与矿石摩擦磨损,带面不平整,合金清扫器损伤输送带,导致带面脱屑。笔者对带式输送机清扫方式进行优化改造,一级清扫采用橡胶清扫器清扫,二级清洗采用高压水冲洗的联合清洗方式。改造后,输送带返砂量减少,清扫器使用寿命延长。
1 一级清扫改造
一级清扫采用 2 道清扫器,安装在头轮。前期改造时,试用了多家知名品牌耐磨橡胶及聚氨酯清扫器,清扫器使用寿命为 1~6 个班次,影响生产供矿,维修人员工作量大,且清扫器采购价格高昂。之后,利用更换下来的旧尼龙输送带制作一级清扫器,自制清扫器如图1 所示。自制清扫器安装方便快捷,25 min 可完成一级清扫器的更换。自制清扫器可调头使用,使用寿命长,1 个清扫器可使用 9 d,远远大于外购橡胶或聚氨酯清扫器使用寿命,减轻了维修人员的工作强度,节约了成本。
2 二级清洗优化改造
二级清洗采用 2 道高压水冲洗,中间用耐磨橡胶刮板刮洗,后 2 道高压水冲洗,最后 1 道用耐磨橡胶刮板刮洗,如图2 所示。试验研究发现,影响二级清洗效果的主要因素有冲洗水压力、冲洗水管喷水口直径、冲洗水管喷水口间距、冲洗水管与输送带夹角、冲洗水与输送带夹角。
3 二级清洗优化试验方案
如图2 所示,在二级清洗的第 2 道耐磨橡胶刮板处增设冲洗水收集槽,收集冲洗水,并静置沉淀,去除上层清水,烘干沉淀泥砂,秤泥砂质量,通过泥沙质量对比,比较清洗效果。
冲洗水最高水压可达 8 MPa,若冲洗水管喷水口直径 D 过大,则无法保证水压,且水消耗量大;若冲洗水管喷水口直径 D 过小,容易堵塞,影响清洗效果,且制造成本高;通过试验确定冲洗水管喷水口直径为 1.0~ 2.5 mm。若冲洗水管喷水口间距 L 太大,则冲洗水无法扩散到整个带面,影响清洗效果;若间距 L 太小,则水消耗量大,且水压无法保证,影响清洗效果;通过试验确定冲洗水管喷水口间距为 30~ 60 mm。冲洗水管与输送带夹角 α 为冲洗水管与输送带的横向夹角,如图3 所示,α 取 0°~ 30°,冲洗水与输送带的夹角 β 取 20°~ 50°。
影响二级清洗效果的主要因素有冲洗水压力、冲洗水管喷水口直径、冲洗水管喷水口间距、冲洗水管与输送带夹角、冲洗水与输送带夹角。进行正交试验设计,以期找到清洗效果最好的参数组合。试验参数及水平如表1 所列,正交试验方案如表2 所列。
在供矿量相同、矿石湿度相同情况下,对正交试验 16 组工艺数据进行试验。在二级清洗系统的第二块刮板处收集冲洗水,收集时间为 5 min;并称重 16组试验收集水中的含砂质量,试验结果如表3 所列。第 15 组试验称重含砂质量最小,清洗效果最好。最优参数组合:冲洗水压力为 8 MPa、冲洗水管喷水口直径为 2.0 mm、冲洗水管喷水口间距为 40 mm、冲洗水管与输送带夹角为 30°、冲洗水与输送带夹角为20°。按试验参数指导现场清扫系统安装使用,清洗效果良好,维修工作量小。